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四川德胜集团钒钛有限公司2号高炉降低燃料比冶炼实践

983   编辑:中冶有色网   来源:四川德胜集团钒钛有限公司  
2023-05-31 12:01:27
1引言 德钢2号高炉有效容积420m3,采用了当今系列先进的新技术、新设备、新工艺:炉缸使用超微孔炭砖、陶瓷杯;煤气清洗系统采用重力除尘器和布袋除尘组合;探锤料面监测;全液压炉顶设备,串罐无料钟炉顶;全液压炉前设备,出铁场较平坦化;改进型高风温顶燃式球式热风炉。 2号高炉于2014年下半年开始炉况失常频繁,主要表现在炉身粘结、炉缸堆积,造成各项经济技术指标偏低,同时炉况波动还造成铁口上方冷却壁损坏严重。面对不利局面,通过不断的努力和摸索,在2015年一季度高炉采取了一系列优化操作的措施,使炉况处于稳定顺行状态,提高煤气利用率,并实施大风量、高风温、高富氧大喷吹强化冶炼,使高炉燃料比逐步降低,一季度燃料比达到597kg/t。 2降低燃料比的主要措施 2.1下部送风制度调剂 德钢炼2号高炉铁模式以中心加焦,大风量、高富氧高强度冶炼为主,但是煤气利用率偏低,燃料消耗大,而仅仅通过中心减焦来提高煤气利用又难以实现,往往导致风少炉况不顺。2015年开年后逐步调整送风制度,不一味追求大风大氧,而是在平衡炉况发展趋势的情况下不断调整风氧水平,有下列好处: (1)风速鼓风动能增加,炉缸中心更易于穿透,炉缸活跃程度增强。边缘气流也更加稳定,解决了偏料和小滑料,炉况稳定性增强。再没有出现风口大面积烧坏的情况,亦没有出现炉墙严重粘结,炉型控制更加合理,煤气利用大幅度提升,基本能稳定在38.5%以上,燃料消耗明显下降。风速增加也为调整布料矩阵,改变软熔带形状、提高煤气利用率打下良好基础。 (2)在缩小铁口两方进风面积的同时,把冶炼负荷向中心环带位置推移,提高边缘软熔带位置,可以降低炉腹热流强度,形成较稳定的渣皮,阻止冷却壁损坏。 为更合理均衡炉缸煤气流,控制风口回旋区深度,高炉要求风压不宜超过250kp,避免中心过吹,煤气利用下降。 2.2上部布料制度调剂 上部调剂主要是通过布料矩阵来实现,目的是形成合理的料面形状和矿焦比分布。本次布料制度调整的原则是,使料层充满边缘而不形成堆尖,使矿层尽量接近中心而不形成中心堆积,使边缘形成一定宽度的平台、中心形成一定深度的漏斗,最终实现料层的平铺。经过一系列调整,煤气中CO2含量达到17%,煤气利用率达到39%。
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