本发明涉及一种铝及
铝合金低压铸造方法,属于铝及铝合金铸造技术领域,具体为一种低压铸造过程中铝合金的变质处理方法。
背景技术
铝是
有色金属中最常用的金属,而铝合金由于其密度小、比强度高、导电导热性能优越等一系列优点被广泛应用在交通运输、机械及航空航天等领域。
铝合金变质剂分为单一变质剂和复合变质剂。sr变质剂具有变质效果好、维持时间长和操作简单无污染等优点,因而较其它变质剂发展迅速。但同时,sr元素的化学性质活泼,容易氧化,随着熔体保温时间的延长,sr元素将不断被氧化烧损,且sr元素的存在增加了熔体的吸气倾向,导致合金致密性下降。
对于铸造来说,采用sr变质剂的铝合金进行长时间浇注时,铸件中容易产生针孔缺陷。
技术实现要素:
本发明针对低压铸造浇注过程长的特点,采用一种铝合金变质处理方法,以解决生产过程中因sr变质剂的加入长时间浇注带来的铸件针孔缺陷问题。
本发明的技术方案是:
为解决上述技术问题,本发明一种低压铸造过程中铝合金的变质处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)、熔炼铝液:将200kg铝合金锭加入至电阻坩埚炉内的
石墨坩埚中,通电预热至400~500℃,并保温0.5h;
(2)、细化处理:将上一步骤中的炉料升高温度至720~750℃,待炉料完全熔化后,加入含量为0.3%的al-ti-b晶粒细化剂,并通入纯度为99.99%的氩气进行旋转除气;
(3)、变质处理:除气扒渣操作完成后,进行低压浇注,在低压浇注升液阶段引入0.007~0.01%含量的sr变质剂;
(4)、泄压取件:低压浇注循环完成后,泄压取出铸件,进行下一浇注循环。
对上述方案的进一步改进,铝合金锭采用a356.0,各元素含量分别为:si6.5%~7.5%,fe0~0.2%,cu0~0.2%,mn0~0.1%,mg0.25%~0.45%,zn0~0.1%,ti0~0.2%,杂质元素每种不超过0.05%,总量不超过0.15%,余量是al。
对上述方案的进一步改进,步骤3中sr变质剂的含量为0.01%。
对上述方案的进一步改进,步骤2中的除气时间为30min。
对上述方案的进一步改进,sr变质剂需预制成需要的形状,浇注时变质剂夹在两片过滤网:第一过滤网和第二过滤网之间并放置在升液管管口处。
有益效果:
1.在低压铸造升液过程中引入sr变质剂,每个工作循环添加0.01%含量的sr变质剂。
2.经0.01%sr含量变质处理的a356.0合金热处理后的抗拉强度为282mpa,屈服强度为200mpa,伸长率为9.1%,较未加入sr变质剂及0.007%含量sr变质剂的铝合金性能均有明显提升。
3.采用此变质处理方法生产的铸件经x-ray检验未见针孔缺陷。
附图说明
图1是sr变质剂的放置形式示意图。
图2是实施例1铸件的金相组织。
图3是实施例2铸件的金相组织。
图4是实施例3铸件的金相组织。
图5是各细化变质处理铝合金的机械性能。
具体实施方式
下面结合具体附图和实施例对本发明作进一步说明。
一种低压铸造过程中铝合金的变质处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)、熔炼铝液:将200kg铝合金锭加入至电阻坩埚炉内的石墨坩埚中,通电预热至400~500℃,并保温0.5h;
(2)、细化处理:将上一步骤中的炉料升高温度至720~750℃,待炉料完全熔化后,加入含量为0.3%的al-ti-b晶粒细化剂,并通入纯度为99.99%的氩气进行旋转除气;
(3)、变质处理:除气扒渣操作完成后,进行低压浇注,在低压浇注升液阶段引入0.007~0.01%含量的sr变质剂;
(4)、泄压取件:低压浇注循环完成后,泄压取出铸件,进行下一浇注循环。
对上述方案的进一步改进,铝合金锭采用a356.0,各元素含量分别为:si6.5%~7.5%,fe0~0.2%,cu0~0.2%,mn0~0.1%,mg0.25%~0.45%,zn0~0.1%,ti0~0.2%,杂质元素每种不超过0.05%,总量不超过0.15%,余量是al。
对上述方案的进一步改进,步骤3中sr变质剂的含量为0.01%。
对上述方案的进一步改进,步骤2中的除气时间为30min。
对上述方案的进一步改进,sr变质剂需预制成需要的形状,浇注时变质剂夹在两片过滤网:第一过滤网1和第二过滤网2之间并放置在升液管管口处。
如图1-5所示,实施例1:
(1)将200kga356.0铝合金锭加入至电阻坩埚炉内的石墨坩埚中,通电预热至400~500℃,并保温0.5h;
(2)升高温度至720~750℃,待炉料完全熔化后,加入含量为0.3%的al-ti-b晶粒细化剂,并通入纯度为99.99%的氩气进行旋转除气,除气时间为30min。
(3)除气扒渣操作完成后,进行低压浇注,此例中不加入变质剂。
(4)低压浇注循环完成后,泄压取出铸件,进行下一浇注循环。
实施例2:
(1)将200kga356.0铝合金锭加入至电阻坩埚炉内的石墨坩埚中,通电预热至400~500℃,并保温0.5h。
(2)升高温度至720~750℃,待炉料完全熔化后,加入含量为0.3%的al-ti-b晶粒细化剂,并通入纯度为99.99%的氩气进行旋转除气,除气时间为30min。
(3)除气扒渣操作完成后,进行低压浇注,在低压浇注升液阶段引入0.007%含量的sr变质剂。
(4)低压浇注循环完成后,泄压取出铸件,进行下一浇注循环。
实施例3:
(1)将200kga356.0铝合金锭加入至电阻坩埚炉内的石墨坩埚中,通电预热至400~500℃,并保温0.5h。
(2)升高温度至720~750℃,待炉料完全熔化后,加入含量为0.3%的al-ti-b晶粒细化剂,并通入纯度为99.99%的氩气进行旋转除气,除气时间为30min。
(3)除气扒渣操作完成后,进行低压浇注,在低压浇注升液阶段引入0.01%含量的sr变质剂。
(4)低压浇注循环完成后,泄压取出铸件,进行下一浇注循环。
对各实施例制得的铸件热处理后的同一位置进行取样,所得金相组织如图2、图3和图4所示。可以看到未添加sr变质剂时,共晶硅相未得到细化,呈长条状分散在共晶组织中。添加0.007%含量的sr变质剂时,共晶硅相开始出现细化,但细化不完全,呈点状或棒状分散在共晶组织中。添加0.01%含量的sr变质剂时,共晶硅细化完全,呈点状均匀分散在共晶组织中。
进一步测试各试样的抗拉强度、屈服强度和延伸率,所得结果如图5所示。如图5可知,采用此变质处理方法,能显著提升铝合金的各项力学性能,扩展了sr变质剂在铝合金低压铸造中的应用范围。
对各实施例制得的铸件进行x-ray检测,均未发现铸件存在针孔缺陷。
本发明的低压铸造方法,主要将模盘上的空气抽成真空,通过压力差将铝液压入结晶器,然后通过排放孔和流槽液面的调节实现水平液面的铸造,减小了铸造液面的压力差,又可通过排放孔的气压调节来调节结晶高度。本发明保持了传统的热顶和气滑铸造的优势,而且改善了铸件表面质量,减小了组织上的偏析,详情可见以下对比图3与图4。另外,可调节的结晶高度实现一个结晶器满足不同牌号的需求,减小了生产成本,提高了生产效率和挤压制品的质量。
最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照实例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
技术特征:
技术总结
本发明提供了一种低压铸造过程中铝合金的变质处理方法,包括以下步骤:(1)、熔炼铝液:将200kg铝合金锭加入至电阻坩埚炉内的石墨坩埚中,通电预热至400℃~500℃,并保温0.5h;(2)、细化处理:将上一步骤中的炉料升高温度至720~750℃,待炉料完全熔化后,加入含量为0.3%的Al?Ti?B晶粒细化剂,并通入纯度为99.99%的氩气进行旋转除气;(3)、变质处理:除气扒渣操作完成后,进行低压浇注,在低压浇注升液阶段引入0.01%含量的Sr变质剂;(4)、泄压取件:低压浇注循环完成后,泄压取出铸件,进行下一浇注循环。采用此变质处理方法生产的铸件经X?ray检验未见针孔缺陷。
技术研发人员:陈瑞强;安庆贺
受保护的技术使用者:鹰普航空零部件(无锡)有限公司
技术研发日:2018.08.02
技术公布日:2018.12.11
声明:
“低压铸造过程中铝合金的变质处理方法与流程” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)