1 前言
在湿法炼锌生产系统中,压滤机是主要的生产设备,使用频繁。主要运用在净液工序及一些小金属回收工序液固分离的过程中。豫光锌业公司二期湿法炼锌系统中,共有压滤机34台,均为厢式压滤机。旧式出液放方式由热熔管和蛇皮软管连接至溜槽,滤液容易溅至地面造成现场结晶湿滑,使员工失足滑倒,造成安全隐患,并且蛇皮软管消耗量比较大。针对以上生产情况对压滤机出液方式进行改造,一部分压滤机增加导流槽,另一部分压滤机改为底部出液,改造之后压滤区现场环境得以改善,蛇皮软管损耗和员工劳动强度大大降低。
2 故障分析
2.1改造前压滤机出液方式存在的问题
旧式导流方式为热熔管连接滤板,蛇皮软管连接热熔管将滤液导入溜槽。在使用过程中存在以下隐患。
2.1.1现场环境差
压滤机在压力不断上升的过程中,出液大小不断变化,造成滤液溅出溜槽,导致压滤区地面湿滑结晶,作业环境差,增大员工滑倒的安全隐患。
2.1.2增加员工劳动强度
蛇皮软管与热熔管连接容易脱落,卸渣过程中蛇皮管与热熔管容易脱落,掉入浆化槽,造成堵槽;另外压滤机热熔管经常结晶堵塞,时间长会造成滤板堵塞,清理滤板工作繁重,增加员工工作强度。
2.1.3增加材料损耗
由于滤液温度高,压滤机在使用和停止中间存在较大温度差,加剧蛇皮软管老化,造成蛇皮软管消耗量大。
2.1.4造成设备故障
净液工序压滤机液压站设在压滤机机尾处,由于滤液温度过高,散发出大量蒸汽,液压站长期处在潮湿的环境中,导致液压油乳化变质,造成压滤机故障。
旧式压滤机出液方式示意图(图一)
1.压滤机机头 2.压滤机滤板 3.出液热熔管 4.导流蛇皮管 5.滤液溜槽
改造前压滤区溜槽与液压站分布示意图
1.压滤机 2.液压站 3。滤液溜槽 4.车间风向
3改进措施
由于不同工艺条件和不同的工作环境,压滤机在车间布置也不尽相同。需要分情况进行设计改造。净液工段压滤机处理的液体,液固比较大,含锌较高,容易结晶。并且由于采用三段净化,压滤机台数较多,排列紧密,可改造空间小。氧化锌工序压滤机处理的液体,液固比较小,
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