1 前 言
目前冶金企业面临原料供应紧张、产品价格持续低迷的问题,同时受产能过剩及经济危机影响,冶金企业均面临压缩生产成本的问题。为此,我厂针对2014年6月新改造升级的1.6m2极板锌电解用电进行工业实验,采取边生产边摸索的方法,寻找降低析出锌吨锌电费的最佳控制方案。
2 冶金经济技术盈亏平衡与成本的概念
企业的亏盈主要取决与产品的售价、成本费用和产量,为了保持盈利避免亏损,就需要研究产品的售价、成本费用、产量和盈利之间的相互关系。实验主要论证锌电解“分时电流”生产实践的生产成本,通过对车间“分时电流”工业实验成本盈亏的讨论,找出合适车间的生产最佳模式。
根据盈亏平衡分析公式有:
TR=PX (1)
TC=μX+F (2)
式中:
TR——项目建成投产后的一个正常年度内总销售收入;
P——单位产品价格;
X——正常产品年度内的产量;
TC——正常年度内的产品产量;
μ——单位产品的可变成本;
F——总固定成本费用。
由公式(1)、(2)可知:企业盈亏的平衡点就是TR=TC,假设这个平衡点就是M,就是说当M=TR-TC>(P-μ)x-F>0的时候,企业就可以获得利润,不难看出,要想获得最大利润,就是一个产品涨价,成本降低和产量增加的过程,那么什么是固定成本F与可变成本μ呢?固定的成本费用是指,在一定生产规模范围内不随产量的变动而变动的成本费用,比如管理费用、折旧费用、贷款利息等。变动成本费用是指产品成本费用中随产量变动而变动的成本费用。比如原料费用、动力费用、工人工资等。结合电解车间实际,在增大利润的过程中,由于产品价格P是车间不可控制的,而固定F也是基本不变的,因此可控制的就是产量X与变动成本μ,从车间可变成本考核明细表1可以看出,电解车间最大的变动就是交流电耗,因此想要电解利润最大,主要就是产量增加或交流电成本降低。
表1:电解车间成本明细
通过以上数据分析,降低电解车间生产成本,主要是降低交流电电费和稳定产量是最可实现的方案,为此开展生产试验研究摸索最佳控制方案。
3 各时段用电生产实践及效果分析
各企业受地方影响,各时段电价均有不同,附各时段电价及时长表1:
表2:各时段、时长、电价统计表(平均电价:0.7元)
通过上表我们可以看出,我厂所使用的直流电价在1天之中分4个阶段、4种价格。生产中我们用电宗旨:电价高时段少用,电价低时段多用,采取错峰用电的办法,同时在高峰、尖峰用电紧张时进行出装槽作业,减少在这两个时段的用电费用。生产中通过调整各时段电流高低,分析其对电耗、产量、析出锌质量的影响。同时对每日对各时段用电量进行统计,计算各时段用电比例、对比分析,以便进一步各时段的电流。分时用电累计费用,作为计算吨锌电费依据,以确定各时段电流值。
图1:8种用电方案
截止2015年4月12日,在升级改造电解车间共实验了8种分时用电方案,针对出槽时间分别在用电高峰、用电尖峰时段,采取出槽最低电流的控制方法,同时根据电价高低调整电流低高的控制方法,展开分批实验研究,各时间段执行的电流及最终形成的析出锌产量、电耗、吨锌电费和平均电价等数据进行了统计,附表如下。通过各方案的数据进行最后的数据分析对比,寻找最佳的控制办法。
高峰时段出装槽电流执行情况和各数据统计附表3、表4:
表3:8点出槽电流执行情况统计表
表4:高峰时段出槽分时用电数据统计表
通过以上两个表格数据我们可以看出,方案4高峰时段电流22kA、尖峰时段27kA均较其他方案的最低电流低,将平段与谷段电流均升至最高电流,析出锌产量日均达到211.8t也满足了公司生产任务的要求,锌锭总锌99.9955%达到100%,吨锌电费1736元/t锌、平均电价0.5873元/t也达到了最低,此方案不论从产量、电耗和吨锌电费上均有较大优势,较适用于高峰时段出槽时尖峰电费较高的条件。
尖峰出装槽电流执行情况和各数据统计附表5、表6:
表5:18点出槽电流执行情况统计表
表6:尖峰时段出槽分时用电数据统计表
通过以上两个表格数据我们可以看出,尖峰时段出槽时方案8高峰时段电流28kA、尖峰时段21kA均较其他方案的最低电流低,而平段和谷段电价较低的时段电流也升到了最高值,析出锌产量日均达到209.962t产能较大,锌锭总锌99.9955%达到100%,吨锌电费1715元/t锌、平均电价0.5811元/t也达到了最低,此方案不论从产量、电耗和吨锌电费上均有较大优势。在产量较高的情况下,在两个用电高峰电流达到最低,方案最优。
4 方案效果分析
从以上实验表格可以总结:
(1)高峰时段出装槽方案4吨锌电费较低,同时在电价较低的谷段电流升至最大、电费最高的尖峰用电最少;
(2)尖峰时段出装槽方案8吨锌电费较低,在用电尖峰电流达到历史最低值,保证了电价最高时少用电的宗旨,减少的用电在其他时段合理补充,大大的降低了吨锌电费。
(3)通过避开高峰尖峰费用较高的用电时段,提高平段、谷段的电流同样实现保证产量的目的,但大大的降低了电费成本。
5 结论
(1)分时用电利用不同时间段电价的差别,可以使企业生产成本在用电使用上有所降低;
(2)结合8个方案分析,方案6、方案8的电流差值最大,很好的利用了“电价高用电少、电价低用电多”的用电办法,最终方案8吨锌电费、平均电价达到最低,实现了分时用电的目的,与2014年相比年创效可达80万元。;
(3)分时用电,降低用电高峰、尖峰时的电流,是抓好分时用电、降低生产成本的关键。
[参考文献]
[3] 彭容秋,重有色金属冶炼设计手册——铅锌铋,冶金工业出版社,1995
[4]吴仕艳,长周期锌电解_分时电流_生产实践成本讨论,云南冶金,2009,P82
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