【摘要】按即将实施的《混凝土质量控制标准》,对新建3200m3炉容高炉基础,一次浇筑6000 m3混凝土施工进行了温升曲线峰值的控制,经检测该项工程诸项指标符合大体积混凝土施工规范要求。
【关键词】绝热温升 温升峰值 里表温差 降温速率
前言
大体积混凝土在连续浇筑和硬化过程中,水泥水化反应产生大量水化热,由于混凝土热阻很大,热量聚集在内部不易散发,而表面散发较快,这样在混凝土内部和表层形成较大的温差,这种里表温差导致不均匀温度变形和温度应力。当超过混凝土的抗拉强度时,就会产生贯穿性有害裂纹,对高炉基础结构的抗渗性、整体性、耐久性和承载力十分不利。
一、工程概况
本钢北营公司炼铁厂新建炉容3200m3的2#高炉是节能、减排、淘汰落后重点技改项目。混凝土基础长48m,宽34m,高4m,局部高8m。混凝土总量为8000 m3(含耐热混凝土500 m3)其中一次连续浇筑量达6000 m3。混凝土设计强度为C30,由中国京治集团京城设计研究院设计。根据设计要求,基础混凝土要连续浇筑,不留水平施工缝。施工时间为2011年10月26日~29日。
二、混凝土温度控制
1、温度控制指标
根据即将实施的《混凝土质量控制标准》和《普通混凝土配合比设计规程》的要求,温度控制指标:
①绝热温升:混凝土浇筑体内部温度与入模温度之差。
②温升峰值:混凝土浇筑体内部的最高温升,规范要求小于50℃。
③里表温差:混凝土浇筑体中心与表面温度之差。规范要求小于25℃。
④表面与大气温差:混凝土浇筑体表面与大气的温度之差,规范要求小于20℃。
⑤降温速率:混凝土浇筑体内部温度达到温升峰值后,单位时间内温度下降的值。规范要求小于2℃/d。
2、温升曲线
3、温控措施
大体积混凝土的温度控制,贯穿于浇筑前的配合比设计,浇筑中进行缓凝措施及浇筑后的养护。措施如下:
①配合比經优选,在保证设计强度前提下,降低水泥用量,选低水化热的PS32.5级水泥,符合3天的水化热小于240KJ/kg,7天的水化热小于270KJ/kg。
②掺合料双掺,掺量为胶凝材料的23%,接近新规范限量为25%的掺量,调整后的水化热为237KJ/kg。
③采用缓凝剂延迟水化热进程,延长2小时,避免出现水平施工缝。
④用混凝土浇筑完后,3-5小时内,表面进行二次提浆振捣,抹平压光。
⑤用塑料布、草袋盖
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