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井下毛煤脱水处理工艺的制作方法

737   编辑:中冶有色技术网   来源:中煤能源研究院有限责任公司  
2023-09-13 14:03:03


一种井下毛煤脱水处理工艺的制作方法

本发明属于煤矿井下毛煤脱水处理技术领域,尤其涉及一种井下毛煤脱水处理工艺。

背景技术:

随着社会经济和科学技术的不断发展,煤炭仍然是我国第一大能源来源,随着开采深度加大和大型矿井开采工作的推进,煤矿井下涌水对开采生产的影响越来越受到关注。从目前国内井下原煤脱水系统情况来看,主要配合水力采煤工艺来进行设计,实现煤泥在采区内脱水回收,煤水在采区内净化后全部闭路循环复用,彻底取消煤水提升系统和地面脱水系统,一方面提高水的循环利用,一方面原煤水分减少后,减少了原煤在运输过程中的下滑跑货,放货时堵罐嘴现象。提高了原煤的运输能力及产量,取得了较好的经济效益,同时减轻了工人的劳动强度。

针对综采工艺而言,井下原煤脱水系统已在多个煤矿井下投入使用,如巴彦高勒煤矿、济宁三号煤矿和门克庆煤矿等,调研得知多数煤矿井下并没有设计细煤泥煤水分离回收工艺,煤泥水需自然沉淀后人工清理,自然沉淀需要大面积采空区,耗时耗力耗费大量空间,没有实现煤泥水闭路循环,而且随着开采的进行水量增大,存在很大的安全隐患。因此,有必要针对以上缺点开发出一种新型的井下煤水分离处理工艺。

技术实现要素:

鉴于现有井下原煤煤水存在的问题,本发明的目的是提供了一种井下毛煤脱水处理工艺,用于有效解决现有技术中存在的问题,尤其是针对细煤泥处理难,时间长,占地面积大,处理成本高的问题。

为实现上述目的,本发明采用如下的技术方案:

一种井下毛煤脱水处理工艺,毛煤经一级直线振动筛分级后,筛上物料送入井底煤仓,筛下末煤再经二级直线振动筛和脱水后,筛上物料入井底煤仓;筛下煤泥水经三级振动弧形筛和三级高频筛脱水后,粒径大于0.5mm的物料送入井底煤仓,筛下煤泥水经过斜板高效浓缩机浓缩沉淀,底流经压滤机回收后细煤泥返回原煤,浓缩沉淀后的溢流进入水仓,实现煤泥分级回收。

本发明进一步的改进在于,一级分级脱水筛为直线振动筛,采用棒条式筛板。

本发明进一步的改进在于,一级分级脱水筛的振动方式为激振器,激振加速度≥4g,双振幅为9~12mm。

本发明进一步的改进在于,二级分级脱水筛为直线振动筛,采用不锈钢条缝筛板。

本发明进一步的改进在于,二级分级脱水筛的双振幅为9~12mm。

本发明进一步的改进在于,斜板高效浓缩机的入料粒度0~0.35mm,底流浓度为150-300g/l。

本发明进一步的改进在于,压滤机为板框式压滤机。

本发明进一步的改进在于,板框式压滤机入料浓度为150-300g/l,额定进料压力为0.6~0.8mpa,油缸工作压力≤20mpa。

与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

1.系统实现煤闭路,水分离,原煤采用三级脱水+深锥斜板浓缩+压滤组合工艺,脱水后的煤和煤泥不落地,直接返回煤流系统,滤液水则分离排入水仓。

2.采用三级脱水,一、二级脱水筛的加速度≥4g,脱水效率高,采用了三级脱水,一级为25mm(可调)分级脱水,二级为1mm(可调)分级脱水,三级为0.5mm分级脱水,煤泥水采用沉降压滤处理。

3.由于毛煤中的水分含量大小不一,经一、二级脱水后的水量不稳定,所以三级脱水采用振动弧形筛+高频筛,这样可以保证弧形筛和高频筛分别发挥脱水作用,保证1.0(1.5)-0.5mm粗煤泥的水分稳定。

4.煤泥水采用不加药沉降,减少对后序环节的影响,采用了倾斜板深锥沉淀工艺,保证期沉降效果。

附图说明

下面结合附图对本发明作进一步的说明。

图1是本发明煤水分离的工艺流程图;

附图标记:1-一级直线振动筛、2-二级直线振动筛、3-三级振动弧形筛、4-三级高频筛、5-斜板高效浓缩机、6-压滤机。

具体实施方式

以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。

参见图1,本发明的工艺具体如下:

毛煤经一级直线振动筛1(25mm可调)分级后,+25mm物料直接作为原煤送入井底煤仓,-25mm筛下末煤再经二级直线振动筛2和(1mm可调)脱水后,筛上直接入井底煤仓;筛下煤泥水经三级振动弧形筛3和三级高频筛4进一步脱水后,+0.5mm物料直接作为原煤送入井底煤仓,筛下煤泥水经过斜板高效浓缩机5浓缩沉淀,底流经压滤机6回收后细煤泥通过转载带式输送机返回原煤,浓缩沉淀后的溢流与压滤机滤液一起泵送和自流至水仓,实现系统煤泥分级回收。具体过程如下:

(1)毛煤经25mm(可调)分级后,+25mm物料直接作为原煤,-25mm筛下末煤再经1mm(可调)脱水后,筛上直接入原煤;

(2)筛下煤泥水经浓缩分级后通过高频筛回收粗煤泥后入原煤,斜板高效浓缩机溢流和高频筛筛下水进入浓缩沉淀;

(3)底流经压滤机回收后细煤泥通过转载带式输送机返回原煤;

(4)浓缩沉淀后的溢流与压滤机滤液一起泵送和自流至水仓,实现系统煤泥分级回收。

步骤(1)中采用两级脱水筛,一级分级脱水筛为直线振动筛,选用25~50mm棒条式筛板,减少了物料堵塞筛孔的现象,振动方式为激振器,激振加速度≥4g,双振幅为9~12mm,二级分级脱水筛为直线振动筛,选用1~1.5mm耐磨不锈钢条缝筛板,双振幅为9~12mm;

步骤(2)中为三级分级脱水由弧形筛和高频筛组成,弧形筛为振动弧形筛;斜板高效浓缩机,入料粒度0~0.35mm,底流浓度150-300g/l,

步骤(3)中压滤机为板框式压滤机,入料浓度为150-300g/l,额定进料压力为0.6~0.8mpa,油缸工作压力≤20mpa,卸料方式为分段拉开,进料方式为两端进料。

主要设备操作说明:

(1)一级分级脱水筛

一级分级脱水筛为直线振动筛,筛机筛面倾角为30°,通过量q=3400t/h,选用25mm(可调)棒条式筛板,减少了物料堵塞筛孔的现象,振动方式为激振器,激振加速度≥4g,双振幅为9~12mm。

(2)二级分级脱水筛

二级分级脱水筛为直线振动筛,筛机筛面倾角为10°,通过量q=1000t/h,选用1~1.5mm耐磨不锈钢条缝筛板,聚氨脂边框,双振幅为9~12mm。

(3)三级分级脱水筛

三级分级脱水筛由弧形筛和高频筛组成。弧形筛为振动弧形筛:振动弧形筛面宽:1600mm,筛面曲率半径:2032mm,截留粒度+0.35mm,筛面包角:45度,不锈钢楔型筛条焊接结构,背宽2.2mm;q≥200m3/h,座式安装,带支架。

高频筛:筛面尺寸1.8m×4.8m,筛面层数:1层,筛面角度:-5°,处理能力:q=40t/h(干料),聚氨脂边框不锈钢条缝筛板,分级粒度0.5mm,振动频率25hz,筛机为座式安装,振动方式:激振器,减振为橡胶螺旋复合弹簧。

(4)压滤机

入料浓度为150-300g/l,单台处理能力为10t/h,额定进料压力0.6~0.8mpa,油缸工作压力≤20mpa,卸料方式为分段拉开,进料方式为两端进料。

(5)斜板浓缩机

入料粒度小于0.35mm,底流浓度为150-300g/l,配有入料缓冲装置,煤泥水采用切线稳定给入,从中心到周边溢流槽固液分离的运动轨迹呈曲线型,经设置的倾斜板加速固液分离,浓缩机的旋转和提耙分别由旋转和提耙装置完成,当扭力超过设定值时,耙架会自动提起。单台浓缩机的处理能力60~100m3/h。

经本发明的方法处理后,根据现场取样化验分析及实际使用效果,毛煤入筛前水分在15%以下,脱水后毛煤水分在13.4%以下,可以脱掉近1.5个百分点的水分。当毛煤入筛前水分大于15%的时候,脱水后,毛煤的水分可以控制在15.0%以内。也就是说不管来煤水分多高,通过毛煤脱水系统后,毛煤的全水分基本可以控制在15%左右,达到了预期效果。脱水前后检测结果见下表1。

表1脱水前后检测结果

本发明具有如下优点:

1)系统实现煤闭路,水分离;

毛煤脱水系统完全嵌入到原有井下运输系统中,其中一、二级脱水设备的控制嵌入到原有控制系统中,与原有设备形成相互闭锁关系,三级脱水及煤泥水本系统互控,与原有运输系统分离。

2)采用三级脱水,一、二级脱水筛的加速度≥4g,脱水效率高。

采用了三级脱水,一级为25mm(可调)分级脱水,二级为1mm(可调)分级脱水,三级为0.5mm分级脱水,煤泥水采用沉降压滤处理。一、二级分级脱水筛的振源采用激振器,其激振加速度接近5g,这样可以使煤流经过筛机时,被强制向上抛射,在上升过程中,物料松散,此时煤流中的煤和水就会发生分层,如此往复,煤流中的水就会被强制从煤中分离,并通过筛板,从筛下分离出来。如果没有强制振动分离,则只有煤流下层的水分被脱离,中上层的水就不会被脱离,脱水的效果就差。

3)系统处理能力最大为3400t/h,且简单、流畅,自动化程序高:由于受井下空间的限制,筛机的最大尺寸只能为2600×4800mm,来料的速度为4m/s,经计算,筛动筛的筛面倾角至少为30°时,可以保证正常处理能力在2500~3400t/h。

4)三级脱水用弧形筛+高频筛

由于毛煤中的水分含量大小不一,经一、二级脱水后的水量不稳定,所以三级脱水采用振动弧形筛+高频筛,这样可以保证弧形筛和高频筛分别发挥脱水作用,保证1.0(1.5)-0.5mm粗煤泥的水分稳定。

5)煤泥水采用不加药沉降,减少对后序环节的影响

由于煤泥为原生煤泥,同时考虑到处理后的煤泥又要掺回到毛煤系统中,且不得对仓储和选煤厂洗选各环节造成影响,所以煤泥水沉降不得加药,为此采用了倾斜板深锥沉淀工艺,保证期沉降效果。

6)在毛煤不需要脱水时,系统兼顾承担了井下水仓污泥处理

当毛煤的水分较小时,则可将中央水仓的煤泥水通过泵输送到煤泥水系统进行处理,一方面可以减少清水仓的成本,二是可以增加水仓的使用周期,三是可以降低用传统方式处理水仓煤泥的水分。

7)系统不影响后期东翼胶带机的布置:运输及破碎兼顾东、西翼的的功能没有变。

8)稳定毛煤水分:根据近一年多的跟踪检测,不管来煤水分多大,但系统都可以将毛煤的水分稳定在15%左右。

技术特征:

1.一种井下毛煤脱水处理工艺,其特征在于,毛煤经一级直线振动筛(1)分级后,筛上物料送入井底煤仓,筛下末煤再经二级直线振动筛(2)和脱水后,筛上物料入井底煤仓;筛下煤泥水经三级振动弧形筛(3)和三级高频筛(4)脱水后,粒径大于0.5mm的物料送入井底煤仓,筛下煤泥水经过斜板高效浓缩机(5)浓缩沉淀,底流经压滤机(6)回收后细煤泥返回原煤,浓缩沉淀后的溢流进入水仓,实现煤泥分级回收。

2.根据权利要求1所述的一种井下毛煤脱水处理工艺,其特征在于,一级分级脱水筛(1)为直线振动筛,采用棒条式筛板。

3.根据权利要求1或2所述的一种井下毛煤脱水处理工艺,其特征在于,一级分级脱水筛(1)的振动方式为激振器,激振加速度≥4g,双振幅为9~12mm。

4.根据权利要求1所述的一种井下毛煤脱水处理工艺,其特征在于,二级分级脱水筛(2)为直线振动筛,采用不锈钢条缝筛板。

5.根据权利要求1或4所述的一种井下毛煤脱水处理工艺,其特征在于,二级分级脱水筛(2)的双振幅为9~12mm。

6.根据权利要求1所述的一种井下毛煤脱水处理工艺,其特征在于,斜板高效浓缩机的入料粒度0~0.35mm,底流浓度为150-300g/l。

7.根据权利要求1所述的一种井下毛煤脱水处理工艺,其特征在于,压滤机为板框式压滤机。

8.根据权利要求7所述的一种井下毛煤脱水处理工艺,其特征在于,板框式压滤机入料浓度为150-300g/l,额定进料压力为0.6~0.8mpa,油缸工作压力≤20mpa。

技术总结

一种井下毛煤脱水处理工艺,毛煤经一级直线振动筛分级后,筛上物料送入井底煤仓,筛下末煤再经二级直线振动筛和脱水后,筛上物料入井底煤仓;筛下煤泥水经三级振动弧形筛和三级高频筛脱水后,粒径大于0.5mm的物料送入井底煤仓,筛下煤泥水经过斜板高效浓缩机浓缩沉淀,底流经压滤机回收后细煤泥返回原煤,浓缩沉淀后的溢流进入水仓,实现煤泥分级回收。经本发明的方法处理后,煤水系统实现煤闭路,水分离,原煤采用三级脱水+深锥斜板浓缩+压滤组合工艺,脱水后的煤和煤泥不落地,直接返回煤流系统,滤液水则分离排入水仓。

技术研发人员:史元腾;董宝光;赵泽盟;王帅;李瑞华;李庆

受保护的技术使用者:中煤能源研究院有限责任公司

技术研发日:2020.07.22

技术公布日:2020.11.10
声明:
“井下毛煤脱水处理工艺的制作方法” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)
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