东兴铝业公司针对其第一代500kA系列电解槽所存在的若干问题,包括但不限于效应连带现象、换极操作后稳定性下降、停槽对邻槽稳定性的影响以及电平衡均衡性欠佳等,特此开展了“铝电解槽网络化母线磁流体稳定性原位升级技术研究项目”。该项目旨在通过科技创新手段,促进技术指标的提升,以实现“双碳”目标并有效应对阶梯电价政策。
该项目聚焦于降低铝液电耗、提升电解槽运行稳定性等核心问题,通过产学研的深度合作,对两相流动理论、界面波动理论以及电解槽流场仿真模拟等进行了深入的理论研究。经过研究与试验,项目成功优化了电解槽的垂直磁场分布与电磁力分布,显著降低了极限极距、效应及异常摆动电流的分布偏差,使得电平衡均衡性提高了约60%。
在嘉峪关电解一作业区,经过对25台试验槽的母线进行优化升级后,其运行状态表现良好。数据表明,铝液交流电耗降低了147.7kW·h/t·Al,平均电压下降了33.2mV,阳极效应减少了21.4%,电压针振降低了9.9%,电压摆动也减少了6.7%。 东兴铝业公司在铝电解网络化母线技术上取得了重大突破,这不仅优化了生产管理和节能降耗的效果,而且技术升级还有效缓解了换极后的波动情况以及阳极效应发生时邻槽间的相互干扰。曲线运行更加平稳,磁流体稳定性和电平衡均衡性均得到了显著提升,炉膛也逐渐变得规整,各项技术指标均实现了大幅提升。
未来,东兴铝业公司将继续以高标准推进科技重大专项,并密切关注试验槽的运行状况。根据改造后电解槽的磁场、热场等变化情况,公司将精准匹配相应的技术参数,优化工艺技术条件,深入挖掘试验槽改进后的综合效益。这将确保经济技术指标的降低,提升原铝液产量,并加速推进绿色低碳的转型升级步伐。
东兴铝业公司通过电解槽技术的创新升级,不仅提升了生产效率和稳定性,也为铝行业的绿色低碳发展提供了新的思路和实践案例。