白银有色选矿公司近日发布运营数据显示,其铜、渣系统通过实施精细化管理,在多个生产环节实现成本优化,累计节支突破200万元。这一成果主要来自对金属耗材使用效率的提升和生产工艺的持续改进。
在磨矿环节,技术人员通过实时监测处理量与球磨机台效变化,建立了钢球添加动态调控机制。渣系统经过长期测试,将球磨机充填率提升至最优区间,在保证处理量的同时,钢球消耗量同比下降15%。新采用的耐磨合金衬板使用寿命延长30%,大幅降低更换频率和维护成本。
浮选环节通过多重措施降低药剂消耗。技术人员根据原矿性质变化及时调整黄药等浮选药剂用量,通过建立标准化的黄药溶解添加制度,实现药剂用量的精准控制。白灰添加量根据实际浮选效果动态调节,避免过量使用造成的浪费。新工艺实施后,药剂综合消耗量降低12%。
能源管理方面,企业引入智能化监测系统,对生产过程中的能源使用情况进行实时分析。通过优化设备运行参数和严格管控厂房照明时间,电力消耗显著下降。新上线的精细化管理系统可快速识别能耗异常,为生产调整提供数据支持。
生产工艺的改进还体现在设备维护环节。通过优化检修流程和使用耐磨性能更好的合金材料,关键设备的故障率明显降低。选矿回收率保持稳定提升,为后续冶炼工序提供了更优质的原料。
白银有色表示,将持续推进技术创新和精细化管理,在保证产品质量的前提下进一步优化生产成本。随着新工艺的全面推广应用,预计年内还将在其他生产系统实现类似的降本成效。这一系列措施将有效提升企业的市场竞争力,为可持续发展奠定基础。